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2016-10-31來源:我的鋼鐵
在實際生產運行中,點火強度、點火負壓、點火煙氣中氧含量、點火溫度、等工藝參數往往不能滿足適宜的燒結點火需求,使得點火沿臺車寬度方向分布不均勻,表層混合料中的焦粉燃燒不充分,點火燃燒效率降低和點火能耗升高。應對措施是:
1、針對高爐煤氣容易發生點火困難,點火溫度低且不能滿足燒結需求等問題,將點火介質由高爐煤氣改為焦爐煤氣。
使用焦爐煤氣點火后,點火熱耗為72.61MJ/t,處于較好水平。通過采用焦爐煤氣作為點火燃料,轉鼓指數提高約2%。
2、針對點火負壓的問題,在燒結點火現場,可以通過調節點火器下面風箱的壓力來降低爐膛壓力。
通過降低爐膛負壓來達到低負壓點火的目的,既能保證點火深度,又使熱量不至于迅速被抽走,有助于降低燒結點火能耗。
3、針對含氧量的問題,通過采用富氧點火技術能明顯增加點火煙氣中的氧含量。當點火助燃空氣中氧含量增加時,表層燒結料的固體碳的燃燒更加充分,提高了點火溫度和表層混合料的溫度,提高了燃燒效率,改善了點火工況。
當點火氣流中的含氧量增加至7%~8%后,燒結礦成品率提高了大約2.0%,同時固體燃料消耗量也減少了大約6.3kg/t。
4、針對點火溫度低的問題,通過回收廢熱空氣助燃點火,強化了點火效果,增加了混合料層的熱量供給,同時在保證點火溫度一樣的情況下減少了燃料消耗。
采用熱空氣助燃點火后,煙氣的含氧量明顯地提高,而且燃料的燃燒程度明顯改善,提高了燒結燃燒效率。并且通過回收燒結生產的一部分廢氣廢熱,能夠一定程度地降低燒結工序能耗。
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